31. 07.
解决:
1 选粉机产量突然下降
经检查,风管堵塞严重,特别是旋风筒上面的回风管、岔风管(见图1),由于风管截面积减小,风机循环风明显减少。没有足够的风量将混合粉吹入转笼分离,就落到滴流装置成为回粉进入磨机。这是产量突然下降的原因。
排除方法:定期清理回风管。如回风管及岔风管上没有清灰门要开设清灰门。
图1 回风管积灰情况
2 粗细粉不分,产品达不到指标
1)选粉机粗粉内锥体磨破,在高压风的作用下将粗粉吹到细粉外锥体内,结果部分粗粉混进成品内。可分别在旋风筒捅料门处和细粉下料管处取样。如旋风筒处样品筛析符合标准,而细粉下料管处样品筛析不合格,即可诊断为内锥体磨破。
处理方法:在停机后用1个电灯泡从选粉室检修门伸进去吊进内锥体,维修人员钻进外锥体内检查,发现内锥体有光亮处就是磨破的地方,用电焊条补好,即可解决问题。
2)部分混合粉未经转笼分级而进入旋风筒。由于长期使用,转笼上面的小风叶磨损变小,加大了笼子上法兰与筒壁及环状压风板之间的间隙;固定笼子的分级圈座与下料筒的密封圈磨坏,加大了转笼分级圈座内圈与下料筒之间的间隙。使部分混合料在高压风的作用下,从这两个间隙吹进旋风筒。见图2(a)。
处理方法:安装标准小风叶,调整分级圈座与下料筒之间密封,见图2(b)。
图2 旋风筒处改进前后示意
转筒分级圈座与下料筒之间的间隙被混合物料堵满,形成很大的摩擦力,影响主轴的正常运转,使电动机的负荷增大,电流增大,直至烧坏电动机。
处理方法:①调整分级圈座与下料筒之间的密封;②在分级圈座内壁装上用8mm钢板做的小刮刀,将粘附在下料筒上的混合料刮下来(见图2),即可解决电流大的问题。(待续)